山东江泰建材科技有限公司
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[摘 要]本文针对某省某市某工程 4#、5# 楼一层混凝土 7 天不凝事故,利用水泥与粉煤灰中CaO 数据差异悬殊这一特点,采取化学分析方法判断这起事故是否为超量掺加粉煤灰所致。
[关键词]混凝土;不凝;粉煤灰;超量掺加;化学分析方法
0 引言
2018 年 8 月 14 日,笔者来到某市某工程 4#、5# 楼一层混凝土楼出现不凝事故现场,看到 5# 楼一层梁板墙柱不凝部位两处总体积约 35 立方米,已经拆除完毕,准备重新浇筑;4# 楼一层八根梁柱总体积 30 立方米,及陆续发现梁板混凝土不凝情况总计约 160 立方米。混凝土强度严重不足,准备采取支护措施处理,保证施工进度,降低支护加固费用。同时开展事故原因调查,拿出整改措施,在确保混凝土生产同时不再发生类似质量问题。
通过详细走访调查,听取相关人员情况介绍,调取操作系统记录等,8 月 7 日 8:00 至 24:00 生产混凝土 1780 方,发往六个工地,确认导致该起事故的混凝土系 8 月 7 日 1# 站 13:55:56 至 16:23:47 止连续生产并发往工地 4#、5# 楼的 15 车混凝土,共计 160 方,采用的是 2 号水泥库,而发往其它工地的混凝土采用的是 3# 水泥库,六个工地所用粉煤灰库与泵送剂罐始终一致。所有供货工地复查证实此后再无类似问题发生。
1 调查不凝混凝土发生原因
通过工地现场取样,问题混凝土的可能:实际配合比中外加剂严重超量,或者水泥粉煤灰比例严重失调。
采取排除法对事故开展调查和分析。查进厂检斤单、合格证,确认当天使用的进厂水泥、粉煤灰、外加剂质量合格;现场勘查没有证据证明水泥仓混入粉煤灰;查 1# 站操作系统生产配合比记录中配合比数据、发货单正常;现场勘查水泥仓、粉煤灰仓、外加剂仓使用正常。
1.1 查找原因
推测判断导致该起质量事故的直接原因可能有两种:
(1)工控计算机系统突然异常失灵,该时段外加剂秤失控,致使 15 车混凝土外加剂超掺,导致混凝土不凝。
(2)该批混凝土配合比中粉煤灰过量、水泥量不足导致混凝土不凝。
1.2 措施
针对上述两种情况采取如下措施避免事故再次发生:
(1)设备上:1# 站更换一套新主机控制系统,彻底避免因液剂秤失灵致使外加剂超掺情况再次发生。
(2)管理上:马上联系安装液剂秤专用监控摄像系统,并设专人负责监控掺加,确保今后 1# 站每一盘料生产过程外加剂掺量稳定可靠;组织对本月西站外加剂消耗进行盘点。
(3)技术上:开盘鉴定、试块留样、严控水泥、粉煤灰仓标识及进厂入仓上锁管理程序。研究方案对事故混凝土样品做化学分析,尽快得出发生混凝土不凝现象的依据,对这种混凝土强度严重不足,后续强度是否增长,为采取加固措施,保证施工进度,降低处置费用提供可靠依据。
2 分析粉煤灰是否超量掺加
笔者从技术角度判断第一种外加剂超量掺加,导致混凝土不凝可能性不会持续 7 天不凝。笔者认为第二种可能性大:配合比中粉煤灰超量掺加、水泥用量严重不足导致混凝土不凝。
2.1 分析目的
分析混凝土中粉煤灰是否超量掺加。
2.2 分析措施
利用水泥与粉煤灰中 CaO 数据差异悬殊这一特点,判断这起事故是否为超量掺加粉煤灰所致。
2.3 分析方法
采用氟硅酸钾容量法(氢氧化钠熔样-EDTA 滴定法中 CaO 分析原理是分析样品中全钙)。
3 样品制备
(1)样品 3# 与 4# 制备日期是 8 月 16 日,样品为 8 月 14 日和 8 月 15 日取 4# 楼墙柱同一部位混凝土筛除砂石骨料,轻轻破碎混凝土,取碎末烘干 1 小时(105℃)后通过 0.2mm 方孔筛得到粉末。
(2)样品 5# 制备日期是 8 月 14 日(与 3# 是同一时间同一部所取样品),用水浸泡后用人工简易方法得到液体(东风站没有 0.2mm 方孔筛),液体烘干 5 小时(烘干箱温度是 105℃,2 小时就能烘干到位,但因去西站调取数据没有及时取出)得到粉末。
(3)样品 6# 制备日期是 8 月 14 日,采用 14#、15# 楼墙柱 C35 生产配合比试拌 5L 混凝土样品,同样用水浸泡后用人工简易方法得到液体(东风站没有 0.15mm 方孔筛),液体烘干(烘干箱温度是 105℃)得到粉末。
4 分析结果
通过公司 2 和公司 3 两个试验室做的对比试验(结果见表 1)可以看到,同一样品 CaO 含量检测结果误差很小,对分析结论的影响可以忽略,所以仍以公司 2 试验数据做分析依据。
(1)不同日期、不同批次三个水泥公司试验分析结果显示,水泥 A 与水泥 1#、粉煤灰 B 与粉煤灰 2# 质量均匀稳定,同时证明水泥与粉煤灰中 CaO 数据差异悬殊。
(2)样品 3# 与 4# 取样时间不同,3# 与 5# 制备方法不同,但 CaO 数据分析结果相同。
(3)样品 6# 是 C35 生产配合比试拌混凝土样品,但与 C、D 计算及分析结果一致,说明试拌混凝土样品中 CaO 数据与理论推算一致,6# 比 D 略有偏低主要原因是人工简易制备得到的分析样品时,有微小砂石残余混入。C、D 是 C35 生产配合比中水泥与粉煤灰按比例配制的样品,C 中各成分是加权平均计算得出,D 是实验分析结果,C、D 数据一致。
(4)从样品 3#、4#、5# 分析结果看粉煤灰占比大,利用公式:
(49.28x+4.28y)/(x+y)=23.78 与 x+y=420
得出编号 3# 混凝土样品中:水泥=182kg/m3,粉煤灰=238kg/m3;利用公式:
(49.28x+4.28y)/(x+y)=24.72 与 x+y=420
得出编号 4# 混凝土样品中:水泥=191kg/m3,粉煤灰=229kg/m3;利用公式:
(49.28x+4.28y)/(x+y)=23.92 与 x+y=420
得出编号 5# 混凝土样品中:水泥=183kg/m3,粉煤灰=237kg/m3。
以上数据与正常 C35 混凝土配合比中,水泥=
320kg/m3,粉煤灰=100kg/m3有较大差距。证明该起混凝土不凝事故是由粉煤灰超量掺加引起的,推断过量掺加原因是有一车粉煤灰(约 50 吨左右)混进水泥仓中。
(5)样品 3# 至 6# 四组样品经过烘干后 CaO 含量分析结果是否受影响?我们在多方咨询各级专家的基础上,认为:3#~6# 四组样品制备方式不同,但都经过不同程度烘干,数据结果一致,不影响现有分析结果。
5 结论
利用水泥与粉煤灰中 CaO 数据差异悬殊这一特点,采用 GB/T 176—2017 中氟硅酸钾容量法(氢氧化钠熔样-EDTA 滴定法中 CaO 分析原理是分析样品中全钙),通过对水泥、粉煤灰、混凝土拌合物及施工现场不凝混凝土 CaO 分析,计算出不凝混凝土中水泥、粉煤灰实际掺量,对分析工程质量事故及采取加固措施,保证施工进度,降低处置费用提供可靠依据。
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